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①机座是焊接件,焊后做消应处理,后盖和检修孔都有密封垫,以防润滑油溅出又防尘土侵入。
隔膜将液力端分割为推动液局部和料浆局部。推动液局部由推动液接触的零件组成,包括隔膜室、缸套、活塞缸、活塞等。料浆局部由与料浆接触的零
件组成,包括进液管汇、进液阀、隔膜室盖、排液阀、排液阀汇、出口稳压器等。
①活塞上有两组密封圈,一组用来密封推动液,另一组用来防止空气及冲洗液漏入,在两组密封圈之间有导向环,由它支承活塞和活塞杆的重量。缸套内孔是淬硬的,所以即使有料浆渗入推动液也不致马上损坏缸套。
为了保证活塞良好的工作条件,在活塞背部不断有润滑油冲洗,冲洗油由油泵供,油来自推动液油箱并返回推动液油箱。
隔膜和探测杆装配在一起,探测杆上有磁性原件。当推动液有过多或过少时,隔膜位置将超过它的正常界限,磁性原件到达引发前〔或后〕触发器的位置,触发器发出讯号,通过程控箱的作用,使电磁换向阀换向,卸去关闭二位二通阀〔补油阀或排油阀〕的空气压力,造成补油阀或排油阀翻开一个预先设定的时间,到达补油或排油的目的。
补充推动液是在活塞的吸入行程时通过补油阀补入的,为避免在活塞的排出行程时推动液被排出,在缸体和补油阀之间装有止逆阀。排出推动液是在活塞的排出行程时,由隔膜室内料浆压力通过排油阀将过多的推动液排出。当补油阀或排油阀开启时,程控箱上有灯光显示。当隔膜裂开或隔膜行程掌握系统有故障,造成补油阀或排油阀连续开启 分钟时报警,程控箱上有灯光显示,连续开启 3 分钟时程控箱上有灯光显示报警。
④缸体的压力限制器〔溢流阀或安全阀〕在泵的排出稳压系统上设置压力掌握器
〔安全阀〕,当排出压力超过压力掌握器设定值时,泵应报警或自动停顿运转,但为避免压力掌握器失灵或压力掌握器虽已发讯,但泵由于运动件的
惯性不能马上停转而造成出口压力连续上升,所以在每个缸体上设置溢流阀或安全阀。溢流阀或安全阀开启时,能将活塞多余的液体排出,出口压力也不会连续上升,经溢流阀或安全阀排出的油由推动液溢流管道流回推动液油箱。
推动液补给系统是一个蓄能系统,能保证推动液随时都有足够的油压,向隔膜室补油。推动液由自油箱吸出,被油泵加压后,经止逆阀、蓄能器通向补油阀。
推动液油泵由压力掌握器操纵,油压下降至 时,油泵启动,油压上升至 1MPa 时油泵停。蓄能器皮囊应填充 氮气。补液阀开启后,当活塞吸入行程时,隔膜将后移到补油位置,推动液系统将开头向隔膜室补油,补油时隔膜室内将产生稍微汽蚀需准时进展放气。
隔膜是一个盆状模压橡胶件,具有O 形圈外形的圆周边和铁芯硫化在隔膜的中心部位,泵工作正常时,隔膜不与隔膜室前后壁接触,隔膜由隔膜盖压紧在隔膜室上,拆下隔膜盖即可检查或调换隔膜。
进、排液腔分别与隔膜室的进、排液孔连接。进液阀与排液阀完全一样, 阀胶皮设计成对称的,在使用一段时间后可以反转 180再使用,使其寿命增加一倍。
要把握好调换或反转阀胶皮的时间,避开过早调换造成铺张阀胶皮,或过迟调换造成阀座损坏。
出口稳压器是气囊式,囊内应充氮气。一般情况下充气压力是最大出口压力的 35%,最大不超过 ,假设泵有时在降压下运行则充气压力降低〔可降至出口压力的 50%〕。
泵速:~ 主电机功率:160KW 推动液电机: 冲洗液电机: 润滑油电机: 设备总重量:27380kg
掌握器压力和能承受压力的容器的压力压力设定值如下: 出口压力: 黄灯报警 红灯停泵
润滑油压力开关: 报警〔黄〕 现改为红灯报警〔原设计停泵〕 推动液溢流阀: 起跳
推动液系统连续补油 分钟报警,3 分钟现改为红灯报警〔原设计停泵〕 隔膜掌握系统补油、排油表示范围 3 秒
动力端:N320 极压工业齿轮油,需要量 320L 减速器:N320 极压工业齿轮油,需要量 65L 推动液系统:N46 液压油,需要量 190L
①启动泵前应将油封层去除,如有锈蚀应进展清理,检查油池、油箱、油管不得污染,螺纹连接处不得有松动状况;
②向机座、减速箱参加润滑油,加至高油位,蛇形弹簧联轴器应加满润滑脂,向推动液油箱加油至高油位,在向隔膜室充油过程中,油位会下降,应准时补充油,在向隔膜室充油完毕后,保持推动液油箱油位在高液位处。
灌满水后,即排出口管线上放水阀无水泡时,别立刻关闭冲洗水阀,流出一段时间,以便水压把隔膜室液力端气体排出;
启动推动液油泵,由于料浆局部充水时,隔膜被水推向隔膜室后壁,探杆引发后触发器,补油阀翻开。隔膜室开头补油。观看放气阀后的透亮管,保持15 秒不消灭气泡后,关闭放气阀;
总结,在上述条件都已满足后,方可依次开动推动液油泵,润滑油泵等候程控箱,“泵允许运行”指示灯点亮前方可启动主电机。
清水泵运转大于 5 分钟方法冲洗。短停时泵由料浆固体沉降速度打算是否要冲洗。
④泵在停转备用期间液力端料浆局部应保持布满清水。十五、因煤浆波动造成系统切气、停车、减量运行
年 1 月 7 日 15:42; 年 1 月 29 日 20:35; 年 1 月 31 日 20:24;
2、事故经过:97 年 1 月 7 日 3:00,因空分缘由气化跳车,气扮装置在组织联投过程中,觉察煤浆循环管线冻堵,逐进展疏忽、冲洗。管线,气化炉联投成功,系统开车。15:42,中控室主操觉察煤浆流量降低,通知现场人员检查煤浆管线。现场操作人员及车间领导快速到现场检查煤浆管 线,觉察九楼煤浆切断阀阀前冲洗水导淋阀外泄煤浆。为防止过氧发生爆炸事故,后系统被迫停车,气化系统降至最低负荷后,关闭导淋阀,后系统重组织开车。
5、事故损失:系统切气停车 5 小时 5 分钟。事故类别:一般工艺事故。
开车过程中,操作人员未按操作票要求对该阀进展确认,是造成事故的主要缘由;
车间工艺治理不到位,对开车投料确认单监视不严。6、事故教训和防范措施:
冬季四防工作中消灭的有关防冻的问题,制定防范、处理解决措施并组织职工学习,防止类似事故的发生。十六、气化高压煤浆泵跳车造成系统停车
2、事故经过:98 年 6 月 21 日气化系统开车稳定后,1:20 接班的工艺一班操作工巡检时觉察高压煤浆泵润滑油滤网压差大,依次汇报给主操、班长、车间值班人员,车间值班人员现场检查后,安排操作工观看运行。5:50 觉察高压煤浆泵因油压低跳车,合成氨系统停车。
5、故损失:生产系统停车 17 小时,减产合成氨 135 吨。事故类别:一般工艺事故。
车间值班人员在接到事故隐患通知后不懂处理方法,并未能准时向车间领导汇报;
当班操作人员在觉察隐患并通知车间值班人员后,眼看隐患的进展,未能实行进一步汇报、处理解决措施。